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扬子石化裂解炉改造节能增效2000万 年节标煤4550吨

扬子石化裂解炉改造节能增效2000万元

年节标煤4550吨减排二氧化碳11800吨

南报网讯 (通讯员 蒋连家 记者 邹伟)日前,扬子石化成功把能效指标落后的10#乙烯裂解炉改造行业样板;94.6%热效达到国内先进水平;单是增发超高压蒸汽每年即可节约标煤4550吨,减排二氧化碳1.18万吨,节能综合增效每年超2000万元;为国内老旧裂解炉绩效提升刻出了新样板。

扬子石化1套乙烯是1970年代末期国内同期引进四大30万吨乙烯之一,代表着当时世界先进技术水平。1987年7月建成投入运行。10#炉是1991年新增,并于2003年由4.5万吨/年增加到6万吨/年。相对于目前以10万吨为起步的新型裂解炉,期建设的老裂解炉炉型老、能力小、能耗高、运行周期短等短板一直制约着乙烯生产绩效。因此,扬子石化10#裂解炉改造列入了中国石化老旧裂解炉绩效提升的样板项目。

2017年9月,扬子石化舍弃当时乙烯高效益回报短期效益,利用中国石化最新技术,投资3600万元,启动对10#炉绩效提升改造。项目包括重新构筑和更换炉本体钢结构、急冷换热器更换、空气预热器等13项技术改造;同时对加热炉实施烟气脱硝改造,以满足国家对烟气氮氧化物(硝)100毫克/立方以下最新排放标准。项目历时3个月,于2018年1月5日完成全部改造任务,一次开车成功。首次运行运行72天,运行周期延长15天;经过对脱硝设施优化调整,于3月26日再次投用运行,氮氧化物排放达到了80毫克/立方以下,优于国家最新排放标准20%以上。

据扬子石化烯烃厂对10#炉改造前、后和设计目标对比,单炉改造后运行周期延长和烧焦次数减少,年增4000吨乙烯产能潜力;裂解炉热效率由改造前的91%,提高到最高94.6%,超过后期建设的2套乙烯裂解炉热效率,接近目前国内乙烯裂解炉热效最好水平,全年可节能约28000吉焦(GJ),折合标油约700吨,以每吨标油3000元计,可增效超过200万元;纠正废热锅炉设计缺陷,消除泄漏隐患,全年可增产超高压蒸汽50000吨,相当于减少消费标煤4550吨,减少二氧化碳排放11830吨;以每吨超高压蒸汽280元计,年增效超过1500万元。另外超高压蒸汽温度由改造前的460℃提高到515℃,蒸汽品质大大提高;改造后炉外壁温度由平均改造前110℃降低至壁温75℃,散热损失明显减少,综合效益超过2000万元。

扬子石化10#裂解炉成功改造,为老装置焕发新的活力,带来了新的希望,实现了节能、降耗、增产、环保综合绩效全面提升目标,为行业老旧装置节能增效改造提供了成功经验,也使该公司乙烯产品更具竞争力。

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